Команды совместной миссии ESA и JAXA работают над устранением проблем с двигателем зонда BepiColombo, который готовится к выполнению гравитационного маневра у Меркурия. Чтобы выполнить запланированный на 5 сентября маневр, зонду требовалось скорректировать траекторию с помощью двигателя.
Однако 26 апреля выяснилось, что двигатель не получает достаточно электропитания. Инженерам ESA удалось стабилизировать работу силовой установки, к 7 мая подача питания была восстановлена, однако двигатель все равно не выдает больше 90 процентов от номинальной мощности. Это может создать проблемы для выполнения дальнейших гравитационных маневров и достижения конечной цели – выхода на орбиту Меркурия в конце 2025 года для изучения его с помощью двух космических зондов, которые сейчас находятся в единой связке с транспортным модулем.
Зонд BepiColombo был запущен 20 октября 2018 года с помощью ракеты Ariane 5 с космодрома Куру. Чтобы достичь самой близкой к Солнцу планеты, ему предстояло проделать большой путь и выполнить немало гравитационных маневров. 10 апреля 2020 года он выполнил маневр у Земли, 15 октября 2020 года и 10 августа 2021 года – у Венеры.
Также он уже совершил ряд маневров у Меркурия: 1 октября 2021 года, 23 июня 2022 года и 19 июня 2023-го. Четвертый маневр запланирован на 5 сентября этого года, а пятый и шестой – на 2 декабря 2024-го и 9 января 2025-го соответственно. Они необходимы для того, чтобы аппарат мог с пролетной траектории выйти на орбиту Меркурия.
Сейчас инженеры ESA пытаются выяснить причины падения мощности двигателя и параллельно разрабатывают корректировки полетного плана, которые потребуются, если восстановить полноценную работу силовой установки не удастся.
#ESA@nasa_vk #ЕКА@nasa_vk #JAXA@nasa_vk #Mercury@nasa_vk #Меркурий@nasa_vk #BepiColombo@nasa_vk
Мы в VK: https://vk.com/nasa_vk
